燃煤電廠在環(huán)保轉(zhuǎn)型的道路上,SCR脫硝系統(tǒng)的效能已成為衡量其環(huán)保成效的關(guān)鍵標(biāo)尺。隨著超低排放標(biāo)準(zhǔn)的推行,一系列實(shí)測(cè)案例揭示了脫硝性能優(yōu)化的細(xì)節(jié),為實(shí)現(xiàn)氮氧化物減排與經(jīng)濟(jì)成本控制的雙重目標(biāo)提供了寶貴經(jīng)驗(yàn)。
在實(shí)測(cè)過(guò)程中,技術(shù)人員首先關(guān)注了溫度對(duì)脫硝效率的影響。實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)顯示,脫硝效率對(duì)煙溫的變化展現(xiàn)出非線性的敏感反應(yīng)。具體而言,當(dāng)煙溫從305℃上升到325℃時(shí),脫硝效率顯著提升,從84.3%躍至92.1%,催化劑的活性在這一階段得到了充分發(fā)揮。然而,當(dāng)溫度超過(guò)設(shè)計(jì)值340℃后,氨逃逸量急劇增加0.8ppm,這標(biāo)志著溫度控制需精確把握臨界點(diǎn)。研究指出,310-335℃為最佳反應(yīng)溫度區(qū)間,此區(qū)間內(nèi)不僅脫硝效率高,還能有效減少氨耗量,進(jìn)而節(jié)約還原劑成本。
氨逃逸現(xiàn)象,這一看似無(wú)形的運(yùn)營(yíng)成本,實(shí)則對(duì)電廠運(yùn)行產(chǎn)生了多方面的影響。空預(yù)器差壓上升、硫酸氫銨沉積加速以及吹灰頻次增加,都是氨逃逸帶來(lái)的直接后果。為了有效控制氨逃逸,技術(shù)人員通過(guò)調(diào)整噴氨格柵間距,在確保脫硝效率維持在91.5%的同時(shí),成功將氨逃逸量穩(wěn)定在2.1ppm以下,這一舉措有效延長(zhǎng)了催化劑的使用壽命。
為了全面診斷脫硝系統(tǒng)的性能,技術(shù)人員采用了“三軸檢測(cè)法”。首先,通過(guò)速度場(chǎng)驗(yàn)證,利用網(wǎng)格法測(cè)量煙道流速偏差,并加裝導(dǎo)流板,顯著提升了噴氨的均勻性。其次,濃度場(chǎng)分析借助紅外檢測(cè)技術(shù),發(fā)現(xiàn)氨濃度分布不均的問(wèn)題,經(jīng)過(guò)優(yōu)化調(diào)整,系統(tǒng)阻力有所下降。最后,催化劑活性檢測(cè)通過(guò)取樣孔檢測(cè)首層催化劑的相對(duì)活性值,實(shí)施再生措施后,脫硝效率得到了明顯提升。

通過(guò)系統(tǒng)的性能評(píng)價(jià)與優(yōu)化,脫硝系統(tǒng)的運(yùn)行效率得到了顯著提升,運(yùn)維成本也得到了有效控制。隨著環(huán)保政策的日益嚴(yán)格,建立常態(tài)化的性能檢測(cè)機(jī)制已成為燃煤電廠智慧化轉(zhuǎn)型的重要一環(huán)。這不僅能夠確保脫硝系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行,還能在實(shí)現(xiàn)環(huán)保目標(biāo)的同時(shí),最大化經(jīng)濟(jì)效益。
對(duì)于燃煤電廠而言,關(guān)注脫硝系統(tǒng)的性能優(yōu)化,意味著在環(huán)保與經(jīng)濟(jì)的雙重壓力下尋找最佳平衡點(diǎn)。通過(guò)科學(xué)的實(shí)測(cè)與分析,電廠能夠制定出更為精準(zhǔn)的優(yōu)化策略,讓環(huán)保設(shè)備在發(fā)揮最大效能的同時(shí),也為企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展貢獻(xiàn)力量。






